摘要
针对列车减速度控制中传统的比例、积分、微分控制(PID)及经典Smith预估方法控制效果不佳的问题,对Smith预估控制的反馈结构进行了改进,并从控制系统层面对影响列车实际减速度的不确定因素进行分类。建立列车制动单质点仿真模型,考察其在PID、Smith预估器以及改进Smith预估器控制下的系统阶跃响应特性。仿真结果表明,改进后的Smith算法具有良好的控制性能,且对参数变化具有更高的鲁棒性。最后在软件在环仿真平台的基础上,对比了非减速度控制、基于改进Smith预估算法的减速度控制、以及基于自适应参数估计算法的减速度控制的控制效果。结果表明,基于改进Smith预估算法的减速度控制不仅能实现目标减速度的精确跟踪,同时能够明显降低列车的纵向冲击。
关键词
制动减速度是评价列车制动性能的重要指标之一,对于列车实际减速度、实际制动距离的精确控制具有重要意义。但是,由于列车实际制动过程中存在不确定因素影响,列车的实际减速度往往会偏离目标减速度。这些不确定因素主要有闸瓦摩擦系数不匹配、坡道影响、车重不匹配等。若车辆在上坡道施加制动,列车的实际减速度除了制动系统制动力提供的减速度以外,还需要加上坡道提供的重力分量,这就使得此时列车实际减速度大于目标减速度。列车的减速度控制实际上就是利用制动减速度作为反馈值,根据减速度目标值与制动减速度实际值的差值来调整制动力大
在轨道交通领域,日本的Nankyo
为提高列车实际减速度对目标减速度的跟踪能力,本文研究了比例、积分、微分(proportion integration differentiation,PID)控制、Smith预估控制在列车减速度控制领域应用的可行性,进而对Smith预估控制的反馈结构进行了改进。从控制系统层面上对影响列车实际减速度的不确定因素进行分类,并建立列车制动单质点仿真模型,分析了PID、Smith预估器及改进Smith预估器控制下的系统阶跃响应特性。最后在完整的一动一拖车辆模型和气路模型的基础上,进行了列车制动仿真,对比了非减速度控制、本文中改进Smith预估器减速度控制以及文献[
目前列车使用的制动控制模式主要是理论制动力控制模式和速度黏着控制模

图1 非减速度控制模式
Fig. 1 Non-deceleration control mode
为了改善非减速度控制模式的缺陷,制动控制领域发展出了减速度控制模式的理念。减速度控制模式的流程示意如

图2 减速度控制模式
Fig. 2 Deceleration control mode
实际应用中列车制动系统的物理结构虽有所差异,但列车制动控制系统都可看作由制动控制单元、制动执行单元和被控对象三个基本部分组成。因此,列车及制动控制系统的控制原理可用

图3 列车及制动控制系统
Fig. 3 Train and brake control system
根据自动控制原理,由
制动控制单元主要进行目标制动缸压力计算和防滑控制策略的执行,其传递函数。制动系统按照给定的目标减速度进行目标制动缸压力计算,由
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式中:为理论闸瓦摩擦系数;为制动夹钳个数;为制动缸直径;为制动倍率;为制动夹钳的机械效率;为目标制动力;称为回转质量系数;为通过空簧反馈值计算的车重;为目标减速度。
制动执行单元主要包括气动控制系统和基础制动装置,对其建模主要包括建立空气制动系统模型和基础制动装置产生的制动力的计算。
根据相关文
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式中:代表制动缸压力的充排气过程的传递函数;为制动缸充排气特性的惯性时间常数。
被控对象建模主要指制动工况下的轮对和车体的制动动力学模型的搭建。当列车不发生滑行时,制动力等于轮轨间黏着力,此时的列车实际减速度为
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式中:为制动过程中的列车减速度;为轮轨黏着力;为制动装置产生的制动力;为列车总质量。
由以上可知列车及制动控制模型可表示为如

图4 列车及制动控制系统
Fig. 4 Train and brake control system
在列车减速度控制逻辑中,令输入量为目标减速度;输出量为实际减速度。由于非减速度控制模式只在制动缸压力层面进行闭环控制,所以当框
此外,为外部干扰,它与系统传递函数无关,例如坡道、基本阻力就属于外部干扰。外部干扰由于不影响系统传递函数,故作为误差输入保留。
因此,列车及制动系统响应模型如

图5 简化的列车及制动模型示意图
Fig. 5 Train braking model
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式中:为车辆制动系统从制动指令发出到制动减速度产生过程中的惯性时间常数。
相对于传统的非减速度控制控制,减速度控制就是对实际制动减速度进行反馈,构成一个大的闭环,在闭环内加入控制器结构,目标是使得输出值尽可能接近目标值。PID控制器是过程控制中应用最为广泛的控制方法,对于工业过程控制一般首先考虑PID控制。列车减速度控制也可以使用PID控制实现,传统PID控制框如

图6 PID控制框图示意
Fig. 6 PID control
则理想PID单回路系统闭环传递函数为
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式中,由于在分母中引入纯滞后项,使闭环系统品质大大恶化。对于存在滞后(额定时滞>0.6)的系统,常规PID控制往往无能为

图7 Smith预估控制框图
Fig. 7 Smith estimator
此时,控制器输出到反馈量之间传递函数为
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令
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则:
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系统闭环传递函数为
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这样,通过增加一条反馈回路,闭环传递函数中分母的时延项消失了,也就是说这个系统理论上消除了纯滞后对系统控制性能的影响,分子上的表示时间滞后仍然存在。然而,实际情况下、、都是无法测得的系统量,也就是说在实际制动环境中通过无法实现全补偿,对误差、系统响应特性和系统延迟时间的预估质量影响最终控制品质,且由于PID控制对时滞的敏感性,延迟时间的预估对控制结果影响至关重要。需要设计一种新的算法结构,该结构要么可以准确实现时延补偿,要么可以提高算法对时延预估参数的稳定性。结合制动系统特点,可以通过采集制动缸压力信号在后引出一个带真实延迟的响应量,代替一部分的,原用新的传递函数替代,得到适用于列车制动系统的改进结构Smith预估控制结构如

图8 改进Smith预估控制框图
Fig. 8 Improved Smith estimator
此时,只需要保证:
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则有:
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此时,对于列车制动时的外部干扰(此时),如坡道、基本阻力、风阻力等,可以完全补偿;对于列车制动时出现的内部干扰(此时),如闸片摩擦系数变化、载重不匹配等,可以部分补偿,并且增加系统对于延迟时间的稳定性。
为简要分析改进Smith预估器的控制效果,下一节中简化实际列车被控系统的传递函数具体参数
调整控制器PID参数为在理想环境下取得最好控制效果的参数并保持不变(),测试各单质点模型参数变化时系统的阶跃响应。
影响列车实际减速度的不确定因素是多样化的,但在控制系统层面上,不确定因素主要归结为以下三类:增益不匹配、惯性时间常数不匹配以及时滞不匹配。除此之外,还有外部干扰()如基本阻力、坡道等因素,但是外部干扰不影响列车系统内部的传递函数,此章不做讨论。
为证明本文中改进Smith预估器的优势,下文建立列车制动单质点仿真模型,考察在PID、Smith预估器以及改进Smith预估器控制下的阶跃响应特性。
增益不匹配主要是增益参数与实际值不匹配。增益代表了系统内部干扰,当列车的实际闸瓦摩擦系数与EBCU中设置的理论值不等、实际车重与传感器反馈车重不等、电制动力输出与理论值不符合、空气制动系统中压力传感器出现误差等情况下,均会导致增益不匹配的问题出现。增益不匹配是非减速度控制模式下造成实际减速度偏差的主要原因之一,也是减速度控制模式需要解决的重要问题。
当出现闸瓦摩擦系数偏大、实际车重偏小等情况,此时,这里取实际对象为(),三种控制方法的系统响应比较如

图9 增益不匹配
Fig. 9 Gain mismatch
考虑的情况,实际摩擦系数小于理论摩擦系数或实际车重大于传感器反馈车重均会造成,这里取实际对象为(),三种控制方法的系统响应比较如
由于列车为多节编组,各轴对应的制动装置之间可能会存在微小差异。制动装置老化、泄露或制动装置安装位置距离风源较远均会造成制动缸充气速度与理论值不匹配;电机的老化则会导致实际输出的电制动力上升速度与理论值不匹配。这些不匹配会导致控制系统中的惯性时间常量的不匹配,影响控制效果。

图10 惯性时间常数不匹配
Fig. 10 Inertia time constant mismatch
单质点模型中是称为空耗时间的非线性要素,它与制动力输出滞后有关,当EBCU指令延迟时间过长导致列车空走时间过大时,会出现时滞不匹配的情况。通过

图11 时滞不匹配
Fig. 11 Delay mismatch
在列车制动实际情况下,本节上述的增益、惯性时间、时滞三个参数均可能发生变化,每个参数的少量同向变化可能导致控制效果的较大变化,这里取实际对象为,三种控制方法的系统响应比较如

图12 多种参数变化时系统响应比较
Fig. 12 Comparison of system response when many factors change
单质点列车制动模型仿真分析表明,改进Smith预估控制能对时滞变化、惯性时间常数变化做出一定补偿,在增益不匹配、惯性时间常数不匹配、时滞不匹配及所有参数均不匹配情况下均能对列车制动减速度实现良好跟随效果。上述验证只是基于简化的单质点模型,实际参数偏差如摩擦系数、制动缸压力上升曲线斜率偏差、空走时间偏差等以模型中参数、、变化表示。下面将在车辆动力学模型及制动系统模型的基础上进一步仿真验证改进Smith预估算法的控制效果。
减速度控制软件在环仿真平台由LabVIEW软件及AMEsim软件搭建。LabVIEW软件包含人机交互界面、列车车辆模型、虚拟列车运行环境、虚拟电制动单元;AMEsim软件中搭建虚拟的气动阀单元。其拓扑图构架如

图13 减速度控制仿真试验平台拓扑图
Fig. 13 Topology of deceleration control simulation test platform
气动阀单元模型参照EP2002地铁制动系统,通过AMESim建模实现,模型包含主调节器、次级调节器、负荷单元、远程缓解阀、EP阀、链接阀、制动缸等部件,单辆车的AMESim模型如

图14 AMESim气动阀单元模型
Fig. 14 AMESim pneumatic valve element mode
车辆一动一拖纵向动力学模型使用LabVIEW建立,车辆包含了车体、空簧、构架、一系悬挂、轮对的模型,车辆之间采用车钩模型连接。AMESim模型搭建完成后通过LabVIEW与AMESim的联合仿真实现二者的融合。AMESim与LabVIEW进行联合仿真时,有LabVIEW cosim和Simulation Module两种接口方式,本文选择Simulation Module方式。
基于以上LabVIEW与AMESim联合仿真建立的软件在环仿真平台,对整个模型在改进Smith算法控制下稳定性进行了仿真验证。设置列车的目标减速度以分别以正弦、阶跃的方式进行变化(控制死区0.025),由

图15 模型对正弦及阶跃信号的响应
Fig. 15 Response of model to sinusoidal and step signals
本节通过减速度控制软件在环仿真平台,对本文提出的基于改进Smith预估器减速度控制算法、非减速控制算法以及文献中基于自适应参数估计的减速度控制算
仿真模拟工况中,模拟了列车增益不匹配()影响、外部干扰(存在)影响、惯性时间常数()不匹配影响以及时滞()不匹配影响。仿真列车参数及制动气路系统参数按照温州地铁S1线车辆参数进行设置。由于车辆的常用制动、快速制动、紧急制动之间的差别仅仅是减速度目标值的不同,为方便对比,后文中均采用车辆快速/紧急制动目标减速度为-1.28 m·
增益不匹配主要指影响列车传递函数系统的某些内部变量不匹配。闸瓦的摩擦系数就是列车传递函数系统内部量之一。列车运行过程中,闸瓦的摩擦系数可能会因为雨雪、污染物的影响,导致实际值小于列车EBCU中设定的理论值;也有可能在列车运行速度较低区段,闸瓦的实际摩擦系数远大于EBCU中的理论值。如

图16 闸瓦摩擦系数影响
Fig. 16 Influence of friction coefficient of brake shoes
实际上增益不匹配还包括很多其他影响因素。如比车重信息就属于列车传递函数系统内部量。车辆的载重由空气弹簧的空气压力换算而来,而制动力与当前的车重相匹配的。一旦空簧的压力传感器出现故障,会导致实际输出制动力与所需值不匹配,引起实际减速度偏离目标值。其他情况如制动缸压力传感器反馈值偏离、电制动力反馈值偏离等工况,在此不一一列举。
列车在坡道运行时,由于坡道影响,实际减速度会叠加坡道引起的重力分量,这种干扰不在列车内部产生,对列车传递函数没有影响,属于外部干扰。如

图17 坡道影响
Fig. 17 Influence of gradient
列车内部传递函数的惯性时间常数会影响减速度控制效果。

图18 惯性时间常数()不匹配影响
Fig. 18 Influence of inertia time constant mismatch
时滞不匹配是列车发出制动指令后,制动力施加延迟过大,具体表现为信号传输延迟,机械传动延迟等,这些延迟最终使得列车的空走时间变长。

图19 时滞()不匹配影响
Fig. 19 Influence of delay mismatch
根据
(1)本文对Smith预估控制的反馈结构进行了改进,并在控制的层面上将影响列车传递函数的不确定因素分为增益不匹配、惯性时间常数不匹配以及时滞不匹配。建立列车制动单质点仿真模型,分析了在PID、Smith预估器以及改进Smith预估器控制下的系统阶跃响应特性,证明改进Smith预估器具有较强鲁棒性。
(2)搭建了包含车辆、制动气路的软件在环仿真模型。对非减速控制、基于改进Smith预估器减速度控制算法、基于自适应参数估计的减速度算法进行了仿真验证。仿真结果表明,两种减速度控制算法都能够减小列车制动过程中的多种不确定因素对于实际制动减速度的影响,能够有效提高列车实际减速度对于目标值的跟踪能力。
(3)相比于基于自适应参数估计的减速度算法,本文提出的基于改进Smith预估器减速度控制算法能够明显降低列车的纵向冲击。
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