摘要
分析了与双离合变速器匹配的双质量飞轮在发动机怠速工况下,减振弹簧和次级侧传力板之间、次级侧花键和变速器输入轴之间产生敲击的机理;提出了一种将敲击能量作为评价双质量飞轮敲击异响的方法;用正交试验(DOE)的设计方法指导仿真试验,厘清了双质量飞轮各关键参数对敲击能量的影响,提出了优化基础阻尼来抑制弹簧敲击的解决措施;通过实车试验验证了敲击能量仿真试验的研究方法有效,验证了仿真试验结果、客观试验结果和主观评价之间的一致性。
现代汽油发动机广泛应用了增压直喷等新技术,朝着轻量化、高升功率、高转矩容量的方向发展,输出转矩波动增大导致的传动系扭振问题非常突出。双质量飞轮(dual mass flywheel,DMF)可以有效隔离和衰减发动机扭振,是传动系统常用的减振元件之一,它起源于欧洲,起先应用于大排量的高端车型,2015年后大众汽车集团的双离合变速器技术得到世界范围的认可并得到普及,国内主机厂也开始开发双离合变速器,应用在中高档车型,同时DMF作为双离合变速器的标配零部件被广泛使用。
由于DMF和发动机以及传动系的匹配难度大,加上消费者对车辆舒适性尤其是声学舒适性的要求越来越高,近年来,无论是国内品牌还是国际知名品牌的车辆在开发过程中和售后都出现DMF怠速敲击异响的案例。例如,欧洲某知名汽车集团的新车型2019年和2020年冬季均在我国北方收到发动机怠速热机时DMF敲击的售后抱怨;某汽车集团的某车型在怠速负载开启时出现DMF异
本文研究了我国某知名自主品牌在开发某车型的过程中,发动机冷启动后怠速热机期间开启空调压缩机制冷,DMF附近产生异响的原因;建立了动力学模型进行仿真,利用正交试验方法(design of experiment,DOE),通过仿真厘清DMF各设计参数对怠速敲击的影响,分析了敲击产生的机理,提出解决方案并进行试验验证。
双质量飞轮将传统单质量飞轮的惯量一分为二,与曲轴连接的部分称为初级侧飞轮,与变速器连接的部分称为次级侧飞轮,两部分飞轮之间通过弹簧和阻尼装置连接。可见,双质量飞轮继承了单质量飞轮的储能功能,初级侧和次级侧之间的弹簧过滤发动机输出转矩波动的高频成分,避免和传动系固有频率重合;阻尼消耗部分能量,降低初级侧和次级侧之间转速波动;合理的初级侧和次级侧飞轮惯量比使传动系的扭转固有频率降低到发动机怠速以下,避免由于变速器输入转矩波动导致传动系的扭振。

图1 双质量飞轮示意图
Fig. 1 Diagram of DMF
设计双质量飞轮时,要避免在启动和熄火过程中,发动机和传动系以较大的扭振频率经过系统共振转速段,产生剧烈的扭振振动;要校核各个档位在全油门、半油门、断油滑行、蠕行等工况下DMF的减振性能;要检查各个工况下传动系是否出现共振;要检查传动系零部件之间是否由于间隙导致敲击。特别是怠速工况双离合器不传递转矩,要避免弹簧和传力板之间、次级飞轮内花键和变速器输入轴外花键之间产生敲击。
为研究怠速时系统的动力学特性,建立三自由度非线性动力学模型,如

图2 DMF三自由度非线性动力学模型
Fig. 2 DMF rattle nonlinear model with 3 DOF
(1) |
(2) |
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(4) |
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怠速工况非线性刚度表达式如下:
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式(
传力板自由行程角度小于时是基础阻尼力矩起作用,当传力板接触到弹簧后,与附加摩擦阻尼力矩一起叠加成为动态摩擦阻尼力矩。即。基础阻尼力矩由DMF内部的摩擦元件产生,为常数。在离心力作用下,弹簧和滑道之间的粘附滑动产生了附加摩擦阻尼力矩,它与弹簧刚度,弹簧和弹簧导轨间的干摩擦系数、动静摩擦转换的临界速度、油脂黏性阻尼系数、自由行程、DMF初级侧转速、初级侧和次级侧的相对转角相关:
(8) |
由于附加摩擦阻尼力矩存在,DMF宏观上表现出

图3 怠速工况迟滞扭矩特性
Fig. 3 Hysteresis torque characteristics under idle condition
本文研究1.5T发动机的最大转矩为240 N·m,怠速转速为800 r·mi
业界评判传动系统零部件之间的敲击已形成一些理论方法,如齿轮敲击的拍击门槛值理论,基于角加速度均方根值比值的齿轮敲击指数
DMF弹簧和传力板之间的敲击发生在传动系后端负载较小而发动机激励相对较大时,传力板以一定的频率被弹簧间歇性驱动,即弹簧以一定的速度贴合传力板,由于传力板后端阻力矩较小,两者贴合后传力板立即被弹簧弹开,然后弹簧在发动机转矩作用下再一次接触传力板,又被传力板弹开,形成周而复始的转矩脉动传递的现象。此时DMF会产生轻微的噪音,极端情况会引起客户抱怨。
当初级侧与次级侧的相对转角大于时,如

图4 弹簧最大压缩量
Fig. 4 Maximum spring compress angle
记第一次敲击开始时刻为,结束时刻为;以此类推;第i次敲击开始时刻为,结束时刻为。忽略敲击产生的声波能量,发生一次敲击所转移的能量包括弹簧存储的能量、动态摩擦阻尼力矩消耗的能量:
(9) |
式中:。取一段时间内次敲击所转移的能量,按时间平均,作为弹簧的敲击能量:
(10) |
参照单对齿轮对敲击模型的建模方

图5 离合器毂驱动力矩和惯性力矩之差随时间的变化
Fig. 5 Difference between driving torque and moment of inertia of clutch hub over time
在

图6 离合器毂的角速度随时间变化
Fig. 6 Angular velocity of clutch hub over time
通过离合器毂的角速度变化计算离合器毂敲击前后的动能变化,作为一次花键齿敲击的能量:
, =1,2,3… | (11) |
同样,取一段时间内次敲击的能量变化,按时间平均,作为花键齿的敲击能量:
(12) |
根据本研究试验结果,弹簧和传力板之间发生敲击时,可在变速器壳体上测得1 000~2 200 Hz频率范围的振动信号。而次级侧飞轮和双离合器毂之间的花键齿敲击频率稍低,有内部资料表明花键敲击发生时,变速器壳体上测得的振动信号在400~ 1 000 Hz频率范围的幅值会显著增加。这一点也可以辅助判断是否产生花键齿敲击。
发动机冷启动怠速热机过程中,空调开启后听到发动机舱内噪声略有增大,在车辆举升机上用听诊器能判断发动机和变速器接合面处存在敲击异响,但不是每次都能在驾驶室内感知。故主机厂要求在车外对DMF怠速时NVH表现进行主观评价,即评分者站立在距离车辆左前轮0.5 m处,主观打分高于7分为可以接受,同时需对比变速器壳体上采集的振动加速度信号,辅助判断敲击现象是否改善。
影响DMF怠速敲击的因素非常多,如主次级惯量及分配、弹簧刚度、离合器带排转矩、双离合器毂惯量、次级侧自由行程、油脂黏性阻尼系数、变速箱输入轴和次级侧之间的花键啮合刚度和齿侧隙、发动机扭振激励、变速器油温、变速器预选换挡策略等。为了评价各种潜在的改进方案,曾在车辆上更换不同自由行程和弹簧刚度的DMF,但工作量巨大。DOE试验设计方法是研究和处理多控制因子与响应变量关系的一种方法,通过合理地减少试验次数,建立响应与控制因子之间的函数关系,找到总体最优的改进方案。故采用DOE方法指导多体动力学仿真试验,进行正向设计,以敲击能量的仿真结果辅助判断DMF是否产生敲击,确定不同因子组合对敲击能量的影响,甄别出对敲击能量影响最大的控制因子,并对其进行优化。为此采用L9正交列表,三个控制因子A、B、C选取如
双离合器的带排转矩对抑制敲击有一定作用,有研究者将其作为系统参数加以控
依次对L9正交列表进行27次仿真后得到的弹簧敲击能量结果如
对

图7 弹簧敲击能量的信噪比
Fig. 7 Signal-noise ratio of spring knocking energy

图8 弹簧敲击能量的数学期望
Fig. 8 Mean of spring knocking energy
为了防止设计参数变化导致DMF和离合器毂之间花键齿敲击,必须对花键齿敲击能量进行校核。L9试验中花键齿敲击能量如
按同样原则处理后,得到信噪比和敲击能量数学期望分别如

图9 花键齿敲击能量的信噪比
Fig. 9 Signal-noise ratio of spline knocking energy

图10 花键齿敲击能量的数学期望
Fig. 10 Mean of spline knocking energy
增加基础阻尼会导致花键齿敲击能量变大,这与增加基础阻尼导致弹簧敲击能量变小的趋势相反;减小自由行程会导致花键齿敲击能量增大;减小花键齿侧隙会导致花键齿敲击能量减小,但是随着间隙接近0.06 mm,其对敲击能量的影响便不太显著。
在不改变自由行程和花键齿侧隙原设计值的前提下,计算了不同基础阻尼、不同噪声因子即带排转矩下敲击能量的变化趋势。从

图11 不同带排转矩下花键齿敲击能量随基础阻尼变化
Fig. 11 Spline knocking energy with base damping variation at different drag torques
综合来看,和基础阻尼相比,自由行程对弹簧敲击能量的影响很小,对花键齿敲击能量的影响也不大,故保持自由行程的原设计方案。花键齿侧隙变化对弹簧敲击的影响很小,对花键齿敲击有一定的影响,但没有基础阻尼对花键齿敲击的影响大;由于过小的花键齿侧隙制造成本高且不利于装配,故维持原方案设计。基础阻尼对弹簧敲击和花键齿敲击有着重要影响,而且影响趋势相反,为控制花键齿敲击的风险,将基础阻尼的上限从原设计2 N·m提高到6 N·m。
按自由行程1°、基础阻尼6 N·m和花键齿侧隙名义值0.15 mm进行仿真,得到弹簧敲击能量为3.5 mJ,花键齿敲击能量为34.7 mJ,对比DOE试验中结果,弹簧敲击能量已经降至最低,但是花键齿敲击能量比较高,因此在试验中要关注花键敲击噪声。
为了验证最优控制因子,制作不同阻尼样件进行对比试验,在变速箱壳体接近DMF处布置振动传感器,在飞轮初级侧和次级侧布置转速传感器,冷启动后暖机过程中在P档和N档切换空调压缩机工作状态。
优化前DMF基础阻尼为2 N·m。如

图12 基础阻尼2 N·m振动时频图
Fig. 12 Time-frequency vibration diagram of 2 N·m base damping

图13 基础阻尼6 N·m振动时频图
Fig. 13 Time-frequency vibration diagram of 6 N·m base damping

图14 基础阻尼3.5 N·m振动时频图
Fig. 14 Time-frequency vibration diagram of 3.5 N·m base damping
将DMF基础阻尼调整为6 N·m。如
将不同基础阻尼值的DMF进行对比试验后,确定3.5 N·m为基础阻尼的下限。如
试验中发现基础阻尼值调整到7 N·m以上会降低DMF的隔振性能,对其他工况造成负面影响,故维持6 N·m作为设计上限。在验证了DMF基础阻尼为3.5 N·m和6 N·m的极限件在各工况下的减振性能,并确定花键齿敲击能量增大并没有带来NVH问题后,最终确定自由行程1°、基础阻尼3.5~6 N·m、花键齿侧隙0.1~ 0. 2 mm为设计推荐值。
采用DOE仿真试验可以快速找到对DMF敲击影响最大的因子,显著减少车辆试验次数。敲击能量的计算结果与实测振动加速度信号以及主观评价结论之间有很强的相关性,这验证了所采用的将敲击能量评价DMF敲击异响的方法有效性。
阻尼是DMF的重要设计参数,由基础阻尼和附加摩擦阻尼构成,它消耗DMF主级侧传递给次级侧的振动能量,减小次级侧的转矩和转速波动幅值。但是,阻尼值过大会降低DMF隔振性能,过小会降低DMF减振性能。发动机冷启动后暖机过程中输出转矩波动大,开启空调压缩机后转矩波动进一步加剧,DMF减振能力不达标是DMF在P档和N档产生敲击的主要原因,可以通过调整基础阻尼解决。
由于传力板存在自由行程,应该充分考虑阻尼的非线性动态特征,怠速时基础阻尼对DMF敲击的影响很大,基础阻尼过小会导致弹簧敲击,过大会导致花键敲击。D档和R档因为有湿式离合器的带排转矩存在,抑制了DMF敲击。附加摩擦阻尼对敲击也有重要影响,其产生机理复杂,仿真时采用实测值可以减少计算误差。
作者贡献声明
张逸:试验设计,仿真及试验数据处理。
吴光强:项目全过程中的技术指导。
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