摘要
以某1.5L混合动力增压直喷汽油机为研究对象,利用稳态气道试验台架和三维仿真工具,研究了不同结构进气道对缸内稳态、瞬态滚流强度和燃烧性能的影响。研究中设计了4款不同滚流比进气道,对不同方案进行了稳态气道芯盒吹风试验,并将试验结果与三维仿真分析结果进行对比;利用三维仿真软件计算了不同进气时刻缸内瞬态滚流比、瞬态湍动能、缸内速度场、空燃比分布和火焰前锋面位置等。研究结果表明:更高的滚流比将改善缸内油气混合,提高点火时刻缸内平均湍动能,影响火焰传播速度,从而影响到缸内燃烧,进而影响汽油机的性能。
随着电池、电机成本的进一步降低,混合动力汽车因其良好的动力性、经济性和低排放特性,将逐渐成为主流,进而推动传统内燃机向高效率、低排放方向发
燃烧系统开发最核心的难点是对缸内气流运动的设计。缸内气流运动主要分滚流、涡流、挤流和湍流。进气过程中,绕垂直于汽缸轴线旋转的有组织的空气旋流称之为滚
国内外专家、学者对高滚流比进气道进行非常充分的研究。来自丰田汽车公司的Yoshihara Y等
本文主要研究不同进气道结构产生的滚流所带来的影响。研究方法为:基于base气道,设计了三款气道;通过仿真分析了稳态缸内滚流强度及流量系数等关键参数,并与试验结果进行对照;通过仿真分析瞬态过程缸内滚流比、湍动能、油气混合均匀性和燃烧速率等影响因素。
基于一台1.5L增压汽油发动机进气道基础上(简称进气道0),重新设计了3种进气道,分别是进气道1、进气道2和进气道3。4种进气道沿进气方向剖面轮廓线及剖面截面位置如

`图1 4种气道轮廓线对比及气道剖面测量位置
Fig.1 Comparison and measurement position of four kinds of airway contour
如

图2 气道剖面面积对比
Fig.2 Comparison of airway section
如

图3 不同方案的气道芯盒
Fig.3 Different schemes of airway core box

图4 稳态吹风试验台
Fig.4 Steady-state blowing test bed
发动机技术参数如
通过对比气道稳态吹风试验结果与气道稳态CFD仿真结果,可以定性判断不同气道结构对进气流量系数和缸内滚流比影响的程度。
进气道稳态 CFD 分析几何模型一般包括进气道、进气门、进气门座、燃烧室顶部、2.5倍缸径的模拟缸套和进口稳压腔。进气道三维稳态模拟分析流动控制方程有连续性方程、动量守恒方程、能量守恒方程和气体状态方程。湍流模型采用高雷诺数k -ε模型;离散方程组的压力和速度耦合采用 SIMPLE算法;空间网格采用中心差分格式;固定壁面边界采用绝热无滑移,壁温为 300K;为了避免在近壁区使用过细的计算网格,减少计算时间,采用壁面函数对边界层进行处理。与气道稳流试验台类似,进出口采用定压差方法,压差设定为7.84kP
对于气道评价方法,国际上普遍采用Ricardo、FEV、AVL和SwRI等方法进行评价,国内普遍用的较多的是Ricardo和AVL方法,但目前FEV方法也逐渐被采用。Ricardo和AVL方法计算某一气门升程下气道的流量系数是以气门座的最小内径为参考直径,因此这两种方法更多的是对气道本身进行评价,而FEV方法的流量系数计算是以缸径为参考直径,因此这种方法更多的评价是偏向于气道与发动机的匹配合适程度,在某种意义上来说,该种方法对整机性能开发来说更重要。
结合上述评价方法,笔者研究的气道在最大气门升程下(或在气门升程为0.3倍的气门座最小内径下)进行评价,流量系数计算以缸径为参考直径,滚流比在 0.5 倍的缸径上进行计算,如

图5 稳态CFD进气道数值评价方法示意图
Fig.5 The schematic diagram of numerical evaluation method for steady CFD inlet
流量系数计算公式
(1) |
(2) |
(3) |
式中:Cf为流量系数;mflow为流经气道的实际流量;mtheory为流经气道的理论流量;A为计算参考直径;Δp为气道压降;ρ为进气密度;db为缸径。
滚流比计算公式为
(4) |
(5) |
(6) |
式中:Rt为滚流比;ωfk为 0.5 倍缸径面上绕旋转轴的角速度;ωmot为假想的发动机转速;mi为单元网格的质量;vi为单元的切向速度;ri为单元中心到旋转轴的距离;S为发动机行程。
本文的仿真和实验的研究均以2 000r·mi

图6 各升程下气道稳态试验与仿真分析流量系数对比
Fig.6 Comparison of flow coefficients between steady state test and simulation analysis of airway under different lifts
如

图7 各升程下气道稳态试验与仿真分析滚流比对比
Fig.7 Comparison of the roll ratio between steady state test and simulation analysis of airway at each lift
盒稳流试验和气道稳流CFD仿真分析的滚流比结果对比。随着气门升程的不断增加,试验的滚流比在前3mm升程呈现先增加的趋势,3mm~4mm缓慢降低,5mm升程后又增加的趋势;仿真滚流比在0mm~2mm升程急剧增加,在2mm~4mm又明显下跌,4mm后又呈现平稳增加的趋势。在试验结果中,进气道3的滚流比随气门升程增加单调递增,未出现明显下跌。进气道1、进气道2和进气道0的滚流比随气门升程增加而增加,但在3mm~4mm升程中略有降低,降低的幅度进气道1最小,进气道2最大。在气门升程5mm处各气道滚流比差别较大,进气道3滚流比最高,进气道0、进气道1和进气道2滚流比相对分别降低14.0%、9.3%和16.8%。在仿真结果中,也是进气道3的滚流比绝大多数时刻高于其他几种进气道,而进气道0的滚流比在大多数时刻都是最低的。在各气门升程下进气道1、进气道2和进气道3的平均滚流比相比于进气道0分别提升11.2%、8.3%和15%。
使用式(1)~

图8 气道滚流比与流量系数分布
Fig.8 Distribution of tumble ratio and flow coefficient
如

图9 气道瞬态CFD滚流比分析
Fig.9 Transient CFD tumble ratio analysis of airway
如

图10 气道瞬态CFD湍动能分析
Fig.10 Transient CFD turbulent kinetic energy analysis of airway
由于湍动能会影响缸内油气混合均匀性和着火时刻的火焰传播速度。较高的湍动能可以提高油气混合的均匀性,减少局部过浓,有利于混合气的充分燃烧,减少颗粒物和其他气态污染物的生成;同时缸内较高的湍动能可以明显提高火焰传播速度,较快燃烧速度,缩短燃烧持续期,有利于减少爆震影响,在低速小负荷工况下,还有利于提高发动机瞬态响应速度。因此对于增压发动机来说,越高的湍动能有利于提高发动机的综合性能。
采用 CFD 方法直接模拟喷油器内的燃油流动及喷油器出口处的燃油液柱分解过程计算量太大,计算资源要求太高,现阶段还难以应用到实际设计当
如

图11 缸内流场分析
Fig.11 Analysis of flow distribution in cylinder
所研究发动机的喷油器喷嘴为6孔,喷射压力为35MPa,缸内背压设置为0.1MPa,燃油温度为20℃。喷雾模型的选择对缸内油气混合过程的模拟分析非常重要,计算采用拉格朗日多相流耦合算法,喷嘴模型采用Effective模型,雾化及破碎模型采用Reitz模型,能量、动量及质量传递模型采用Standard模型,燃油物性可变并通过子程序实现,撞壁模型采用Bai+Switch30模型,同时考虑湍动能耗散和重力的影响。
如

图12 缸内空燃比分布分析
Fig.12 Analysis of air fuel ratio distribution in cylinder

图13 火焰传播速度分析
Fig.13 Analysis of flame propagation velocity
(1)由稳态吹风试验和仿真结果可知,流量系数与滚流比间存在相互制约关系,一般为得到较高滚流比,均会牺牲一部分气道的流动系数。进气道2与进气道0相比流量系数几乎保持不变,而滚流比略有减少;进气道1与进气道0相比,流量系数减少约5%,滚流比提高了10%左右;进气道3与进气道0相比滚流比提高了约14%,而流量系数降低了11%。
(2)由瞬态CFD仿真结果可知,各气道滚流比大小影响规律与稳态吹风试验以及稳态CFD仿真结果一致。最大滚流比出现在气门最大升程后约35°处,在点火上止点前70°出现第二个峰值,并随着活塞上行压缩,滚流比急剧降低。各气道对应的缸内湍动能大小与滚流比分布一致。在着火时刻,进气道3对应的湍动能最大,约为18
(3)由缸内各瞬态时刻气流运动的速度云图可知,进气道3在进气冲程中,缸内只出现一个较大的大尺度漩涡,因而相较于原气道,其气流流速更高,湍动能更大;由于其较高的流速,能够加速汽油油滴的蒸发,并使油气混合更加均匀。由于其在点火时刻有着更高的湍动能,且油气得以充分混合,火焰前锋面传播速度也是所有气道里最快的。
作者贡献声明
楼狄明:负责研究方向、研究方法的设计等。
潘雪伟:负责研究内容的设计,实验的实施等。
房 亮:负责研究成果的梳理和论文撰写等。
张小矛:负责进气道结构设计,进气道仿真计算等。
施雅风:负责论文实验实施及数据处理,论文撰写等。
石 健:负责论文的零部件设计、加工,参与实验实施等。
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